
分享:某离心风机用电机轴断裂原因
轴是电机中重要的受力结构件,主要起到支撑转动零部件、传递旋转运动作用,轴同时承受扭矩和弯矩的作用。在交变应力的作用下,轴的变径处、键槽、装配件根部等位置存在明显的应力集中,易诱发微裂纹,从而导致轴发生疲劳开裂[1-8]。
某离心风机用小型电机的功率为11 kW,转速为3 000 r/min,联机运行1 h后电机轴发生断裂,电机轴断裂于伸端装配轴承的根部。该电机通过直连刚性联轴器连接设备,轴直径为 45 mm,材料为热轧态45钢。笔者采用一系列理化检验方法分析了该电机轴断裂的原因,以避免该类问题再次发生。
1. 理化检验
1.1 宏观观察
图1为断裂电机轴的宏观形貌。由图1可知:电机轴在变径位置退刀槽区域发生断裂,断口平齐,垂直于轴向,无宏观塑性变形,与内、外盖装配处存在严重的周向摩擦痕迹;截取一对匹配断口,可见断面整体较平坦,外沿光亮,呈明显的台阶特征,扩展棱线汇聚于偏离轴心部的“鱼眼区”;左侧断口“鱼眼区”内凹,保留断裂特征,但沿轴中心有一周向摩擦痕迹;右侧断口“鱼眼区”外凸,摩擦严重,附近有发蓝现象;退刀槽外沿存在明显的周向加工刀痕,微裂纹沿加工刀痕伸展。
两侧断口的摩擦痕迹是由外凸“鱼眼区”在旋转过程中挤压造成的,这表明“鱼眼区”的形成时间晚于断面其他区域,应是最终瞬断区,说明裂纹起源于退刀槽外沿,最终在心部发生断裂。
1.2 扫描电镜(SEM)分析
利用扫描电子显微镜观察电机轴断口的微观形貌,结果如图2所示。由图2可知:部分裂纹起始区域可见机械损伤的迹象,未受损伤的区域可见精细的疲劳辉纹,辉纹的弧线圆心指向轴外侧;裂纹扩展区可见疲劳辉纹和二次裂纹,且这些条带的宽度明显大于裂纹起始区域;瞬断区呈韧性断裂特征。
电机轴的断裂形式为高周疲劳断裂,且裂纹起始区位于轴外侧。高周疲劳断裂通常与循环应力有关,表现为断口上的平行疲劳条带,这些条带是裂纹疲劳扩展过程留下的痕迹。
1.3 化学成分分析
利用电火花直读光谱仪对断裂电机轴进行化学成分分析,结果如表1所示。由表1可知:断裂电机轴的化学成分符合JB/T 1271—2014《交、直流电机轴锻件 技术条件》的要求。
项目 | 质量分数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |
实测值 | 0.46 | 0.21 | 0.60 | 0.014 | 0.001 |
标准值 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 |
1.4 力学性能测试
沿断裂电机轴纵向取样,对试样进行常温拉伸试验和U型缺口冲击试验,结果如表2所示。由表2可知:断裂电机轴的强度、塑性及冲击韧性均符合JB/T 1271—2014的标准要求。
项目 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 断后伸长率/% | 断面吸收率/% | 冲击吸收能量/J |
---|---|---|---|---|---|
实测值 | 348 | 624 | 28 | 46 | 29,30 |
标准值 | ≥275 | ≥540 | ≥12 | ≥28 | ≥24 |
1.5 金相检验
沿电机轴纵向取金相试样,将试样打磨、抛光后,利用光学显微镜对其进行观察。依据GB/T 10561—2023 《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》,基体区夹杂物评级为AT0,AH0,BT0,BH0,CT1.0,CH0,DT1.0,DH0,DS0级,夹杂物含量较低。断裂电机轴的显微组织形貌如图3所示。由图3可知:试样基体区的组织为铁素体+珠光体,铁素体呈网状分布,呈轻微的带状特征,晶粒均匀、细小,为45钢正常热轧态组织[9];断口区组织与基体区未见明显差异,未见明显冶金夹杂或热加工缺陷。
1.6 退刀槽圆角尺寸及粗糙度测量
在退刀槽圆角R附近沿轴纵向取金相试样,试样的微观形貌和表面三维形貌如图4所示。由图4可知:圆角R尺寸(半径)为0.74 mm,满足图纸要求(R=0.5 mm);垂直于刀痕方向的线粗糙度为16.0 μm,粗糙度较大。
2. 综合分析
该断裂电机轴的断口平齐、垂直于轴向、塑性变形不明显、存在明显挤压痕迹,断面可见细密疲劳辉纹和二次裂纹,辉纹弧线的圆心指向轴外沿、条带尺寸明显宽于断裂源区,表明电机轴发生了高周疲劳断裂,裂纹扩展过程中电机轴受力均匀、稳定。结合现场运行情况,电机运行约1 h后电机轴发生断裂,电机轴转速为3 000 r/min,循环次数超过1.8×105次,具备高周疲劳工作条件。疲劳裂纹起源于表面退刀槽的整个圆周,有明显的台阶特征,为多源疲劳开裂,进一步表明该处存在明显的应力集中。
该断裂电机轴的化学成分和力学性能均符合标准要求,材料中的非金属夹杂物含量较低,显微组织正常。表明电机轴的材料及热处理状态无异常。此外,裂纹附近也未见异常组织、冶金缺陷或热加工缺陷。然而,在交变应力作用下,热轧态45钢的强度偏低,其表面抗疲劳开裂能力不足。因此,有必要换用调质态45钢,以提升电机轴可靠性。
加工制造方面,退刀槽表面明显可见周向加工刀痕,微裂纹沿加工刀痕伸展。经测量,退刀槽圆角R尺寸满足图纸要求,而粗糙度为16.0 μm,表明表面加工质量较差,造成局部应力集中。由此表明,退刀槽表面加工较粗糙诱发了裂纹的萌生。
该断裂电机轴断口试样的瞬断区仅占整个断面的1%~2%,表明电机轴工作时所受的名义应力较小,排除电机载荷较大的可能。此外,瞬断区偏离轴的中心,且轴与内、外盖装配处均存在严重的周向磨痕,理论上轴与二者应为间隙配合,说明电机轴存在偏轴旋转的情况,运转过程中弯矩较大。造成电机轴偏轴旋转的因素包括电机转子不平衡、电机与连接设备不对中、轴装配不对中、电机整机振动等,需要对电机进行进一步排查。
3. 结论与建议
该断裂电机轴的断裂形式为高周疲劳断裂,电机偏轴旋转,退刀槽加工较粗糙,热轧态45钢强度偏低,最终导致电机轴发生断裂。
建议排查电机、轴、转子以及与设备的装配情况,提升退刀槽表面加工质量,换用调质态45钢电机轴,以提升轴的可靠性。
文章来源——材料与测试网