
分享:船用发动机Z40CSD10钢排气阀断裂原因
某船用发动机排气阀的材料为Z40CSD10钢。该排气阀所在主机运行18 000 h后出现排气阀断裂故障(见图1)。柴油机排气阀是控制废气排放的核心部件,柴油机在运行时,气缸内的燃气温度较高,排气阀出口温度最高可达1 000 ℃,燃油高温燃烧,挥发物质中会存在一定含量的腐蚀性介质硫元素。排气阀关闭时,受到气阀弹簧的压力作用,其与阀壳处的锥面紧密贴合,起到对排气通道的密封作用,气阀承受燃气压力给予的静载荷;排气阀开启时,阀盘承受高温燃气的冲蚀作用,同时在其落座过程中承受与阀壳的冲击载荷。笔者采用一系列理化检验方法对该排气阀断裂的原因进行分析,以避免该类问题再次发生。
1. 理化检验
1.1 宏观观察
对断裂排气阀断口处进行宏观观察,结果如图2所示。由图2可知:阀盘和靠近阀盘的阀杆颜色呈黑色,表面较为粗糙,初步判断是受高温烟气的影响造成的氧化腐蚀;断裂位于阀盘一侧,断口上可见清晰贝壳纹,断口呈灰褐色,根据贝壳纹收敛方向可知断裂源区为阀盘表面,对比图纸可知该位置为非堆焊区域;裂纹由裂纹源区向3个方向扩展,其中两个扩展方向如图2虚线所示,第3个方向为未打开的裂纹。
1.2 化学成分分析
采用红外碳硫仪和直读光谱仪对断裂排气阀进行化学成分分析,结果如表1所示。由表1可知:断裂排气阀的化学成分符合排气阀图纸对Z40CSD10钢的技术要求。
项目 | 质量分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
实测值 | 0.37 | 2.27 | 0.39 | 0.020 | 0.002 | 9.79 | 0.86 |
技术要求 | 0.35~0.45 | 1.5~2.5 | ≤0.80 | ≤0.040 | ≤0.030 | 9.5~11.5 | 0.70~1.30 |
1.3 力学性能测试
从排气阀阀杆上截取试样,依据GB/T 228.1—2021 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》和GB/T 4340.1—2009 《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》分别对试样进行拉伸试验和杆端部硬化层硬度测试,结果如表2所示。由图2可知:排气阀阀杆拉伸性能和杆端部硬化层硬度均符合图纸技术要求。
项目 | 抗拉强度/MPa | 屈服强度/MPa | 断后伸长率/% | 硬度/HV1 |
---|---|---|---|---|
实测值 | 970 | 768 | 19.0 | 640 |
技术要求 | 900~1 050 | ≥700 | ≥14.0 | 514~697 |
1.4 扫描电镜(SEM)及能谱分析
将排气阀断口试样清洗后置于扫描电子显微镜下观察,结果如图3所示。由图3可知:断口处可见清晰贝壳纹线,放大观察可见氧化覆盖层,无法显示原始断裂面的细节特征。
对断裂源区表面进行观察,也可见氧化覆盖层(见图4)。对断口氧化覆盖层进行能谱分析,分析位置如图3(d)所示,分析结果如图5所示。由图5可知:断口上除了因高温氧化腐蚀存在的O元素外,腐蚀性介质S元素含量也较高。
截取排气阀断口剖面试样,将其镶嵌、磨抛后置于扫描电镜下观察,结果如图6所示。由图6可知:阀盘表面存在腐蚀坑,氧化物覆盖在阀盘表面和腐蚀坑上,断口处也可见氧化物覆盖。对腐蚀坑中的腐蚀产物进行能谱分析,分析位置如图6所示,分析结果如图7所示,可见腐蚀产物中腐蚀性介质S、Cl元素含量较高。
1.5 金相检验
截取杆端部纵向剖面试样,将试样进行镶嵌、磨抛、腐蚀处理后置于光学显微镜下观察,杆端部淬硬层深度为3.9 mm,符合图纸要求(>1.5 mm)[见图8(a)]。截取排气阀堆焊层纵向试样,将试样进行镶嵌、磨抛、腐蚀处理后置于光学显微镜下观察,可见堆焊层与基体结合良好,未见焊接缺陷,热影响区晶粒度为6级,符合图纸要求(细于4级)[见图8(b)和8(c)]。截取阀盘纵向剖面试样,将试样进行镶嵌、磨抛、腐蚀处理后置于光学显微镜下观察,可见阀盘基体组织为回火索氏体[见图8(d)]。
2. 综合分析
断裂排气阀的化学成分、力学性能、杆端部淬硬层深度和硬度、堆焊层焊接质量等均符合图纸技术要求。排气阀断口上可见清晰贝壳纹,呈典型疲劳断裂特征,断口呈灰褐色,根据贝壳纹收敛方向可知,断裂源区为阀盘表面,断口处和断裂源区表面可见氧化物覆盖。阀盘表面存在腐蚀坑,氧化物覆盖于表面和凹坑上,断裂面上氧化覆盖物中除了含有因高温氧化腐蚀而存在的O元素外,还含有较多的腐蚀性S、Cl元素。气阀作为柴油机燃烧室的重要组成零件,工作时直接受到高温、高压燃气的作用,承受较大的热载荷和机械载荷作用。在增压柴油机上,排气阀阀盘的温度可达650~800 ℃[1]。排气阀失效原因主要有:表面加工裂纹[2]、原材料成分不合格[3]、润滑不良[4]、焊接不良[5]、高温氧化腐蚀等。该断裂排气阀工作运行了18 000 h,其长时间直接与高温烟气接触,材料表面发生了高温氧化腐蚀,且烟气中含有较高含量的腐蚀性S、Cl元素,加速了表面腐蚀坑的形成。气阀在关闭时,阀盘与阀座不断相互撞击,存在较大的循环机械冲击载荷,当表面腐蚀坑形成后,腐蚀坑处存在应力集中,萌生了疲劳裂纹[6],在循环冲击载荷的作用下,裂纹疲劳扩展,最终导致排气阀断裂。
3. 结论
断裂排气阀因长时间接触高温烟气,其表面发生高温氧化腐蚀,且烟气中含有较高含量的腐蚀性S、Cl元素,加速了腐蚀坑的形成,腐蚀坑处存在应力集中,在交变应力的作用下,腐蚀坑处萌生了微裂纹,裂纹不断扩展,最终导致排气阀发生疲劳断裂。
文章来源——材料与测试网