国检检测欢迎您!

微信公众号|腾讯微博|网站地图

您可能还在搜: 无损检测紧固件检测轴承检测浙江综合实验机构

社会关注

分享:硫酸转化器中心筒筋板0Cr18Ni9钢劣化原因

返回列表 来源:国检检测 查看手机网址
扫一扫!分享:硫酸转化器中心筒筋板0Cr18Ni9钢劣化原因扫一扫!
浏览:- 发布日期:2025-06-23 11:05:42【

转化器是硫酸制备装置中的核心设备之一,其作用是将SO2经过催化氧化反应转换为SO3,为了达到烟气的排放标准且最大限度地提高SO2的转化率,将转化器设计为分层多段反应结构[1-6]。转化器的结构主要分为积木式和中心筒式,积木式转化器在服役过程中容易出现转化器一段转化率下降、一段壳体与加强圈处筒体开裂漏气等问题[7-9]。为了进一步节省材料、缩短建造周期,以及提高转化效率,目前的转化器结构以中心筒式为主。硫酸制备装置最早采用铅制方形空室,后来相继出现了碳钢制造塔器,现阶段国内硫酸制备装置转化器的材料主要为不锈钢[10-11],未来将研发碳纤维及高新不锈钢专用转换器材料,选材趋于减少故障率。为满足转化器的服役承重要求,可在中心筒设置加强筋板,筋板的强化作用至关重要,直接影响硫酸装置的正常生产[12-14]。国内某化工公司硫酸转化器装置已安装使用了15 a,在对其进行停车检修中发现气室(一段室)中心筒筋板发生严重氧化,材料劣化严重。中心筒筋板的材料为0Cr18Ni9钢,该钢属于低碳奥氏体不锈钢,其具有优良的耐高温性能和耐氧化性酸腐蚀性能。中心筒筋板的厚度为14 mm,工艺参数为:操作温度为550 ℃,操作压力为40 kPa,介质为SO2/SO3。笔者采用一系列理化检验方法分析了该筋板劣化的原因,以避免该类问题再次发生。 

送检筋板试样的尺寸(长度×宽度×厚度)为140 mm×110 mm×14 mm,其宏观形貌如图1所示。由图1可知:试样两侧外表面呈严重的氧化色,其中一面呈现较深的黑褐色,其表面还存在明显集中的疑似氧化垢物,另一面呈现略浅的棕褐色,表面的颜色分布不均匀,表面垢物的附着力较大,用刀片划过后不易有垢物脱落。 

图  1  送检氧化筋板试样的宏观形貌

在该筋板上取样,对试样进行化学成分分析,结果如表1所示。由表1可知:筋板的Ni元素含量低于GB 24511—2017 《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》的要求,其他化学成分满足标准要求。 

Table  1.  筋板的化学成分分析结果
项目 质量分数
C Si Mn P S Cr Ni
实测值 0.07 0.31 1.20 0.025 0.003 18.14 7.88
标准值 ≤0.080 ≤0.750 ≤2.000 ≤0.035 ≤0.020 18.000~20.000 8.000~10.500

依据GB/T 229—2020 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》对筋板试样进行冲击试验,试样尺寸(长度×宽度×厚度)为55 mm×10 mm×10 mm,采用V型缺口试样,试验温度为室温(23±5) ℃。依据GB/T 228.1—2021 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》对筋板试样进行室温拉伸试验,采用圆形拉伸试样,试样尺寸(直径)为10 mm,试样标距为50 mm。依据GB/T 228.2—2015 《金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法》对筋板试样进行高温(550 ℃)拉伸试验,采用圆形拉伸试样,试样尺寸(直径)为8 mm,试样标距为40 mm。 

筋板试样的力学性能测试结果如表2所示。由表2可知:试样室温下的抗拉强度、屈服强度均满足标准GB 24511—2017的要求,但断后伸长率低于标准要求,断面收缩率不满足文献[15]的要求(≥60),试样的屈强比为0.46,高于标准要求(16%);试样的平均冲击吸收能量为72.8 J,低于文献[15]的要求(228~267 J);试样高温下的屈服强度满足标准GB 24511—2017的要求。 

Table  2.  筋板试样的力学性能测试结果
试验温度/℃ 项目 抗拉强度/MPa 屈服强度/MPa 断后伸长率/% 断面收缩率/% 平均冲击吸收能量/J
23±5 实测值 569.5 267.5 18 28 72.8
标准值 ≥520 ≥205 ≥40
文献[15]要求值 ≥60 228~267
550 实测值 330 154 23
标准值 ≥106

对筋板截面及表面进行硬度测试,结果如图2所示。由图2可知:试样表面硬度略高于心部,表面平均硬度达到182 HV,心部的平均硬度为126 HV,整个截面的平均硬度为154 HV,均符合标准GB 24511—2017的要求(≤210 HV)。压痕处的微观形貌如图3所示,可见箭头指示部位有微裂纹。 

图  2  筋板试样硬度测试结果
图  3  压痕处的微观形貌

在筋板截面上取金相试样,对试样进行金相检验,结果如图4所示。由图4可知:试样的组织为奥氏体,晶界发生宽化;晶界存在明显的析出相,其晶界宽度为14 μm、长度约为50 μm,其余晶界区域的宽度为3~8 μm,析出相在晶界的富集程度较高,且析出相在晶界连续分布,部分区域晶粒内也出现了析出相(箭头所示),材料发生敏化现象。 

图  4  筋板试样的显微组织形貌

筋板试样晶界区域的SEM形貌及元素面扫描分布结果如图5所示。由图5可知:析出相主要为铬的碳化物。 

图  5  筋板试样晶界区域的SEM形貌及元素面扫描分布结果

图6为晶界处析出相的能谱分析结果。由图6可知:析出相主要为铁与铬的碳化物。 

图  6  晶界处析出相的能谱分析结果

图7为筋板及表面垢物的XRD分析结果。由图7可知:筋板的主要组成为奥氏体、析出相及Fe-Cr-Ni等三元共晶组织;表面垢物的主要成分为铁的氧化物Fe3O4。 

图  7  筋板及表面垢物XRD分析结果

0Cr18Ni9钢的碳元素含量较低、Cr元素含量较高,因而形成稳定的碳化铬保护膜,使材料具有耐高温性能和耐腐蚀性能。该筋板试样的碳元素含量略高,而Cr元素含量相对较低,且Ni元素含量低于标准要求,Ni元素含量较低会影响奥氏体钢的拉伸性能[16],导致其断后伸长率降低。研究表明,在649~760 ℃烟气环境下,0Cr18Ni9钢的腐蚀速率较快,该筋板的使用温度为400~600 ℃,SO2转化为SO3是放热反应,因此局部温度高达650 ℃,达到了烟气腐蚀温度的下限,0Cr18Ni9钢在氧气氛下的耐腐蚀性能受加工痕迹(晶粒度变化)的影响,材料加工痕迹处的腐蚀速率较快。0Cr18Ni9钢在高温下的氧化产物主要有FeCr2O4、Fe2O3和Fe3O4等,新型超细灭火剂(含硫酸氢钠,高温分解产生碳酸钠)可以促进Cr元素转变为FeCr2O4的氧化物,且随着氧化的进行,Fe2O3转化为致密的Fe3O4。该氧化筋板的主要氧化产物为Fe3O4,其使用的中温型钒催化剂中也含有硫酸钠成分,在催化过程中,钒以氧化物的形式熔融于液相焦硫酸盐表面,SO2/O2混合气体与催化剂反应,产生四价钒的氧化物积聚,若四价钒不被及时清除会导致SO2转化率下降、O2消耗量降低,氧分子充分与筋板表面接触,导致筋板发生高温氧化。 

该筋板表面失去金属光泽,局部区域覆有黄色垢物,由筋板以及筋板垢物的XRD分析结果可知,筋板出现非晶峰、氧化铁相,说明筋板表面发生了氧化,筋板和垢物均含有(Fe,Ni)和Ni-Cr-Fe相,说明奥氏体晶粒从晶界处被剥离,筋板表面一定厚度内发生氧化。氧化层会影响材料表面硬度,导致筋板表面硬度高于心部。筋板的室温断面收缩率较低,在颈缩阶段,材料变形主要表现为断面收缩,断面收缩率降低说明集中延伸率下降,导致其塑性大幅降低,筋板表现为脆性。 

不锈钢在500~900 ℃出现σ相,σ相会降低材料的冲击性能和断后伸长率,但会提高材料的屈服强度。该筋板晶界处的析出物为铁铬碳化物、Fe-Cr-C三元共晶以及Fe-Cr相(σ相),且室温冲击性能较低,屈强比升高,说明筋板发生了劣化。 

中心筒筋板材料的碳元素含量略高,Cr元素含量较低,且Ni元素含量低于标准要求,导致材料的塑性变差;筋板的使用温度较高,达到了烟气腐蚀温度的下限,促进了筋板发生氧化腐蚀;筋板中的氧化层及σ析出相最终导致材料转变为强脆性,材料发生劣化。 

建议将筋板材料升级为高硅奥氏体不锈钢板。



文章来源——材料与测试网

推荐阅读

    【本文标签】:钢板 奥氏体 材料检测 金属成分检测 性能测试 筋板 检测 硬度测试
    【责任编辑】:国检检测版权所有:转载请注明出处

    最新资讯文章

    关闭