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浏览:- 发布日期:2025-06-23 10:46:15【

飞机液压系统是以液压油为工作介质,通过油压驱动执行机构,进而完成飞机所需特定操作的。液压系统中的导管可以保证液压油在液压系统内部有序流动、实现特定的操纵功能。液压导管的距离长、接头多、形状复杂,内部液压油压力高、外部振动环境复杂,导致导管在使用中易发生开裂、断裂事故,并导致液压油泄漏,严重影响飞行安全[1-5]。 

某型飞机在飞行过程中,其液压系统告警。飞机着陆后对其进行地面检查,发现液压系统安全活门供压导管接头处开裂,液压油泄漏。供压导管材料为1Cr18Ni10Ti不锈钢,规格为8 mm×0.8 mm(外径×壁厚),抗拉强度要求不小于550 MPa,总使用时长约23 h。笔者采用一系列理化检验方法查明了安全活门供压导管的开裂原因,以防止类似故障再次发生。 

开裂导管的宏观形貌如图1所示。由图1可知:安全活门供压导管一端与四通接头连接,另一端与安全活门连接,裂纹位于导管四通接头端的喇叭口根部,沿周向发展,长度约为12 mm;顺航向看,裂纹基本位于导管截面的1~7点钟,导管开裂部位附近的管体有一定程度的弯曲,大致从12点钟向6点钟位置弯曲(即顺航向从上往下弯曲变形),平管嘴尾端对应的导管表面在弯曲方向内缘外存在较深的磨痕,磨痕位于导管截面的3~9点钟。 

图  1  开裂导管的宏观形貌

平管嘴外导管直线段的宏观形貌如图2所示。由图2可知:导管平管嘴外直线段距离基本为0,导管其余部位未见明显机械损伤。通过现场复装检查,发现故障导管两端接头的外套螺母能够单手顺利拧进、拧出,未见明显的装配偏差。实测导管外径为8 mm,壁厚为0.82 mm,符合导管的规格要求。 

图  2  平管嘴外导管直线段的宏观形貌

人为打开导管裂纹,断口处的宏观形貌如图3所示。由图3可知:断口断面整体平坦细密、颜色灰亮,断口中部区域沿管壁内缘可见放射棱线,断口两侧有沿周向发展的弧线。 

图  3  断口宏观形貌

利用扫描电镜对断口的微观形貌进行观察,结果如图4所示。由图4可知:断口处可见由管壁外表面向内表面发散的放射棱线;疲劳源区的裂纹呈单源(小线源)起始于管壁外表面,源区附近未见明显缺陷或机械损伤;断面中间部位具有典型的高周疲劳特征,两侧断面可见明显的疲劳条带和塑性变形孔洞,为疲劳快速扩展区。 

图  4  导管断口处SEM形貌

在导管裂纹附近取金相试样,利用光学显微镜观察试样,结果如图5所示。由图5可知:试样的显微组织为均匀单一的奥氏体,组织未见异常。 

图  5  导管的显微组织形貌

在导管裂纹附近取样,对试样进行显微硬度测试,共测试5次,试样的平均硬度为230 HV,根据GB/T 1172—1999《黑色金属硬度及强度换算值》的要求,换算成抗拉强度为758 MPa(参考低碳钢硬度与强度换算值)[6],可知抗拉强度满足导管的强度设计要求(不小于550 MPa)。 

对该型飞机供压导管的动应力水平进行实测,分析人员抽取了4架新机,对机上供压导管进行动应力测试,结果显示:2架新机供压导管的动应力水平为30~40 MPa;另外2架新机供压导管的动应力水平超标(要求装配后各状态下开车最大动应力不超过40 MPa),其中一架新机的供压导管在四通接头端的最大应力为83.7 MPa,在安全活门端的最大应力为79.1 MPa,另一架新机的供压导管在四通接头端的最大应力为60.4 MPa,在安全活门端的最大应力为44.3 MPa。 

送检开裂供压导管断口宏观上平坦细密、颜色灰亮,有疲劳弧线和放射棱线特征,微观上可见清晰疲劳条带,疲劳裂纹单源起始于导管表面,上述特征表明供压导管的开裂性质为高周疲劳开裂[7]。 

开裂供压导管在机上管路布局如图6所示。由图6可知:导管下端连接安全活门进口,上端连接四通接头,四通接头和供压导管均未设附加固定,管路支承刚度相对偏低。四通连接的4根导管中,除了供压导管规格为8 mm×0.8 mm(外径×壁厚)外,其余3根导管规格均为12 mm×1.2 mm(外径×壁厚),供压导管为整个四通管系中的薄弱环节。四通接头向前(顺航向)连接供压导管,向后连接液压泵出口后的高压油滤,导致供压导管持续承受液压泵出口的脉冲压力[8]。另一方面,四通管系安装在飞机左尾梁37~38框之间,安装框下方是发动机的左主支承点,承受发动机传递来的振动作用[9]。从管路布局来看,供压导管所处的振动环境相对严苛。 

图  6  开裂供压导管在机上管路布局示意

根据4架新机供压导管动应力测试结果可知,两架新机动应力水平为30~40 MPa,另两架新机在四通接头端的最大应力分别达到83.7 MPa和79.1 MPa(要求动应力水平不超过40 MPa),说明该型飞机的供压导管动应力水平相对偏高。虽然并非每一架飞机的供压导管动应力测试结果都超过标准,但是反映出在当前固有的振动环境下,管路刚度的储备裕度不足。导管的动应力产生是一个综合因素影响结果,除了导管的支承,每架飞机的导管长度、形状,以及管系中各导管装配偏差程度不同,这些都会影响管路的刚度,进而对动应力产生影响[10-11],再加上每架飞机振动环境有所差异,如果每个影响因素都向负面发展,且管路刚度的裕度不足,就会导致导管的动应力超标。 

导管在顺航向方向上存在由上到下的弯曲变形,导致平管嘴尾端对应的导管表面在弯曲内缘位置产生磨痕。由于导管裂纹主体和裂纹源区均位于导管侧面,并未出现在弯曲变形的外缘表面,且断口呈高周疲劳特征,表明导管弯曲变形不是疲劳裂纹萌生的主要原因。但考虑到导管使用不到23 h就发生疲劳开裂,分析认为导管弯曲变形对疲劳裂纹的产生有一定促进作用。 

综上所述,飞机液压系统安全活门供压导管发生了高周疲劳开裂,导管刚度的储备裕度不足,使动应力偏大,最终导致导管发生疲劳开裂。建议设计部门结合导管所处的振动环境,研究制定降低管路动应力水平的措施。导管接头附近管体存在弯曲、平管嘴外直线段不足等问题,反映出制造厂在导管制造方面还存在一些不足。 

(1)飞机液压系统安全活门供压导管开裂性质为高周疲劳开裂,管路刚度的储备裕度不足,使动应力偏大,最终导致供压导管发生疲劳开裂。 

(2)建议设计部门结合故障导管所处的振动环境,研究制定降低管路动应力水平的措施;建议制造厂加强对导管制造过程中各工序的质量控制。




文章来源——材料与测试网

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